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陽極氧化廢水處理設備工藝詳解

來源:無錫純水設備??????2022/7/16 11:18:24??????點擊:

無錫水處理設備http://www.paohng.cn陽極氧化技術作為電鍍行業(yè)表面處理中常見且主要的技術,在電鍍行業(yè)中應用廣泛。通常,金屬構件如鋁件等,為了具有更好的表面特性及光澤度,大部分都需經過陽極氧化處理工序,在其表面覆蓋一層致密且具有一定光澤度的金屬氧化物薄膜,如鎳膜等。在陽極氧化過程中,通常將待鍍的金屬如鎳等作為陽極,而將被鍍的金屬構件如鋁件等作為陰極,利用電化學法使處于陽極的待鍍金屬失去電子成為鎳離子后,在電場作用下覆蓋到被鍍的金屬構件上,從而完成對被鍍金屬構件的電鍍過程。

  通常情況下,純水設備在陽極氧化工序之前需要對金屬構件利用酸堿進行除油,在陽極氧化之后,則需要對鍍件金屬構件進行表面封孔處理。目前,大多數(shù)的電鍍企業(yè)多采用醋酸鎳作為封孔劑。在此過程中,企業(yè)會產生大量的除油廢水、酸堿廢水及含鎳廢水等。這些廢水中含有國家嚴格控制的一類污染物鎳,因此必須要經過妥善處理后才能排放。

  南通某科技有限公司在生產過程會產生一定量的陽極廢水,廢水中主要含酸堿、磷酸鹽、油脂及封孔工段微量鎳金屬離子等污染成分。受企業(yè)委托,對該企業(yè)的廢水處理進行了設計及調試工作。

  1 項目概況

  該企業(yè)廢水可以分為含鎳廢水與酸堿含油廢水兩種。其中含鎳廢水主要來自封孔鎳廢水,排放量為30 m3/d,主要污染物為Ni2+,其質量濃度為3~25 mg/LpH6~8;酸堿含油廢水主要來自前處理陽極廢水,排放量為390 m3/d,主要污染物為酸堿、COD、TPSS、表面活性劑及油脂等,該廢水的COD200~400 mg/L,pH2~5,SS150~220 mg/LTP50~350 mg/L,石油類質量濃度在80~150 mg/L。含油廢水中的油脂主要為企業(yè)使用的機械油、切削油等。

該企業(yè)廢水經過處理后,要求廢水排放指標穩(wěn)定達到國家《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)二級排放標準,即pH6~9,COD≤100 mg/L,SS≤70 mg/L,石油類≤5 mg/L,色度≤50 mg/L,總鎳達到《電鍍污染物排放標準》(GB 21900—2008)2標準,即總鎳≤0.5 mg/L,實現(xiàn)約70%的出水回用,余下30%的出水接入市政污水管網到集中污水處理廠進行深度處理。純水設備

  2 工藝流程

  根據(jù)實際廢水特征和處理要求,工程設計工藝分兩步走,第一步,首先對封孔含鎳廢水及酸堿含油廢水進行預處理,具體流程如圖1所示。


 1 含鎳及酸堿含油廢水預處理流程

  對封孔含鎳廢水的處理主要是利用混凝化學法去除廢水中大部分的二價鎳離子,出水進入后續(xù)綜合廢水調節(jié)池。對酸堿含油廢水,由于該廢水中的油脂多與表面活性劑等混雜在一起,其相對密度小于1,在靜態(tài)下可浮于水面上,因此,首先通過隔油池將廢水中大部分的油脂類物質除去后,再進行后續(xù)的深度處理。

兩種廢水經預處理后,均進入后續(xù)的綜合廢水調節(jié)池進行深度處理,具體工藝流程如圖2所示。

2 綜合廢水處理流程

預處理后的廢水在調節(jié)池經水質水量調節(jié)后,通過混凝及絮凝去除其中的大部分有機物,再經過過濾器和UF過濾系統(tǒng)后,出水分為兩部分,其中約70%的廢水經精密過濾器、兩級反滲透系統(tǒng)處理后可實現(xiàn)中水回用。其余約30%的廢水經過混凝、絮凝、氣浮和砂濾后,達標排放。

  3 主要構筑物

  3.1 含鎳廢水處理

  (1)均質池1:尺寸6. 4 m×3.0 m×2.7 m,有效容積46 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設耐酸堿自吸泵2(KB-40013L,廣東國寶),羅茨風機1(TF-50,昆山大風)。

  (2)混凝池1:以儀器監(jiān)控由定量加藥機投加NaOH,控制pH 9~10,池體內產生氫氧化鎳沉淀,投加混凝劑后,生成初級絮凝體。尺寸1.2 m×1.2 m×2.0 m,有效容積2.2 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設LCD數(shù)顯pH控制器1(PC-350,昆山SUNTEX),機械隔膜定量式加藥機2(BX-50,日本NIKKISO),液下不銹鋼攪拌機1(杭州東霸)。

  (3)絮凝池1:投加助凝劑PAM,助凝劑起吸附架橋作用,將初級絮凝體逐步聚集成易于沉淀的大型絮體。尺寸1.2 m×1.2 m×2.0 m,有效容積2.2 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設機械隔膜定量式加藥機1(BX-50,日本NIKKISO),液下不銹鋼攪拌機1(杭州東霸)。

  (4)鎳系沉淀池:提供靜置環(huán)境進行泥水分離。上清液進入后續(xù)綜合廢水調節(jié)池,下沉污泥排至污泥濃縮池。尺寸2.5 m×2.5 m×4.7 m,有效容積25 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。

  3.2 酸堿含油廢水處理

  (1)均質池2:尺寸6 .4 mm×4 .0 m×2.7 m,有效容積60 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設耐酸堿自吸泵2(KB-40012L,廣東國寶)。

(2)三聯(lián)隔油池:利用油類物質的密度一般都小于水且不親水性的原理,依靠油水密度差將油從水中分離。池體上部設置集油管,收集浮油并將其導出池外。隔油池出水進入后續(xù)綜合廢水調節(jié)池。尺寸4.0 m×2.0 m×2.5 mm,其有效容積16 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。

  3.3 陽極氧化綜合廢水處理

  (1)綜合廢水調節(jié)池:尺寸24.0 m×6.4 m×2.7 m,有效容積370 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設耐酸堿自吸泵2(KB-50052H,廣東國寶),液下不銹鋼攪拌機1(杭州東霸)。

  (2)混凝池2:尺寸3.0 m×3.0 m×4.0 m,有效容積為32 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設LCD數(shù)顯pH控制器1(PC-350,昆山SUNTEX),機械隔膜定量式加藥機2(AHA-41,日本NIKKISO),液下不銹鋼攪拌機1(杭州東霸)

  (3)絮凝池2:尺寸3.0 m×3.0 m×4.0 m,有效容積32 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。機械隔膜定量式加藥機1(AHA-41,日本NIKKISO),液下不銹鋼攪拌機1(杭州東霸)

  (4)初沉池:尺寸2.5 m×2.5 m×4.7 mm,有效容積25 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設直徑50 mmPP材質斜管1(無錫永誠)

  (5)暫存池1。用以暫存廢水,純水設備供后段使用。尺寸3.4 m×3.0 m×2.7 m,有效容積24 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設耐酸堿自吸泵2(KB-50052H,廣東國寶)。

  (6)袋式過濾器:截留廢水中殘存的懸浮物,可去除20 μm以上的懸浮物,以保護后續(xù)超濾膜。尺寸D 300 mm×750 mm,SUS304外殼,直立式結構。數(shù)量2套。

  (7)UF過濾系統(tǒng):超濾濾芯采用PP材質的平均過濾孔徑為0.1 μm的中空纖維膜,去除細菌率接近100%,可去除水中5~50 nm的乳化油、膠體等雜質。采用精密保安濾器作為超濾膜系統(tǒng)的保護裝置。反沖洗水采用加酸堿及NaClO的混合液,反沖洗后的水進入鎳系均質池1重新處理。數(shù)量3組,每組內膽采用可更換式低壓超濾膜22(昆山T-Filter)。設計進水量15 m3/h。

  3.4 達標排放廢水設施

  (1)混凝池3:以儀器監(jiān)控由定量加藥機投加 NaOH,控制pH10~11,同時投加混凝劑PAC。尺寸3.0 m×3.0 m×4.0 mm,有效容積32 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設LCD數(shù)顯pH控制器1(PC-350,昆山SUNTEX),機械隔膜定量式加藥機2(AHA-41,日本NIKKISO),液下不銹鋼攪拌機1(杭州東霸)。

  (2)絮凝池3:投加助凝劑PAM。尺寸3.0 m×3.0 m×4.0 m,有效容積32 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設機械隔膜定量式加藥機1(AHA-41,日本NIKKISO),液下不銹鋼攪拌機1(杭州東霸)。

  (3)氣浮池:尺寸6.8 m×3.4 m×2.0 m,有效容積35 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設氣壓罐1(D 1.0 m×2.5 m),水面設刮渣機1臺,空壓機1(VA-801.5 kW,上海復盛)、溶氣泵1(1.5 kW),刮渣機1(橡膠帶,東霸減速機,0.8 kW)。

  (4)砂濾塔:過濾去除氣浮出水夾帶的懸浮雜質,確保出水達排放標準。尺寸為D 2.6 m×1.8 m。采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。

  (5)計量渠:尺寸2.75 m×0.30 ×0.40 m。數(shù)量1座,磚砌,內表面貼瓷磚。設超聲波數(shù)字累積式流量計1(太倉景程)。

  3.5 中水回用處理設施

  (1)精密過濾器:截留廢水中殘存的懸浮物,降低水中殘存的雜質,以保護RO膜免于堵塞。精密過濾器進出口設壓強指示表,當壓差增大到設定值時更換濾芯。尺寸D 0.40 m×1.33 m,數(shù)量1套,SUS 304材質,過濾精度100 μm。

  (2)一級RO系統(tǒng):設置8040-5A高壓管殼6(昆山宏冠),8040廢水專用膜30(昆山宏冠),3組流量計,水質計2組,自動控制盤1組。設計進水量20 m3/h。設輕型立式多級離心加壓泵1(CDL32-100,杭州南方)。濃縮液進入綜合廢水調節(jié)池重新處理。

  (3)二級RO系統(tǒng):進一步濃縮一級RO系統(tǒng)濃縮液,清液進入中水回用水池,濃縮液進入綜合廢水調節(jié)池重新處理。設置8040-6A高壓管殼2(昆山宏冠),8040廢水專用膜12(昆山宏冠)3組流量計,水質計2組,自動控制盤1組。設計進水量20 m3/h。設輕型立式多級離心加壓泵1(CDL16-12,杭州南方)。

  (4)中水回用水池:中水回用水池進水的電導率要求不大于30 μS/cm,用于后續(xù)清洗及初級純水用水。尺寸22.3 m×6.4 m×2.7 m,有效容積420 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設輕型臥式多級離心泵2(CHL20-30,杭州南方)。

  3.6 污泥處理設施

所有沉淀池的污泥集中排放至污泥濃縮池,再經污泥脫水機壓制成泥餅后,委托有資質單位無害化處理。污泥濃縮池尺寸為9.0 m×6.4 m×4.7 m,有效容積253 m3,采用鋼混+內壁玻璃鋼防腐。數(shù)量1座。設氣動雙隔膜式污泥泵3(德國VERDER),單級風冷式空壓機1(最大風壓7 MPa,上海復盛),半自動廂式污泥脫水機2(PP板框,XMY30/800-UB,杭州永昌),雙帶濾式污泥脫水機1(濾布寬1 m2.87 kW,上海元昌)。

  4 系統(tǒng)調試及運行結果分析

  4.1 含鎳廢水調試

  由于在陽極電鍍過程中產生的封孔含鎳廢水的pH呈酸性,因此,首先采用強堿NaOH將其調至堿性,并加入聚合氯化鋁PAC,通過機械攪拌使廢水中的鎳離子形成氫氧化鎳的絮狀物,而后在絮凝池內加入高分子絮凝劑PAM,緩慢攪拌后會有較大的絮狀物礬花形成,隨后通過后續(xù)的鎳系沉淀池將大部分鎳以氫氧化物的形式除去。

  在該過程中,要特別注意重金屬離子沉淀的起始濃度和起始pH。對Ni2+而言,其沉淀起始質量濃度為3 mg/L,初始沉淀的pH約在7.8,當pH達到9.3時開始出現(xiàn)大量沉淀。Ni2+濃度過低時,pH需要適當調高。如采用氫氧化鈉調節(jié)pH,通??筛鶕?jù)廢液中Ni2+的濃度,將廢水的pH調至8.5~9.5,使Ni2+質量濃度降低到1.0 mg/L以下。如把pH調至9.5~11.0時,Ni2+去除得更徹底。為了降低人工操作的煩瑣及誤差,通常將含鎳廢水的pH調至9~10即可,此時,可去除廢水中大部分的Ni2+,出水中Ni2+質量濃度在2.0 mg/L以下。再經后續(xù)的物化及兩級RO系統(tǒng)處理后,系統(tǒng)出水中的Ni2+質量濃度可穩(wěn)定達到0.5 mg/L以下。

  另外,如果廢水中存在有大量的硫酸鹽、氟化物或磷酸鹽需要同時沉淀時,使用石灰乳液作為沉淀劑更為宜。從鎳系沉淀池排出的污泥,必須要單獨處理,不能與其他的污泥混合處理。通常采用污泥脫水機將含鎳污泥脫水后,單獨委外處理。

  4.2 酸堿及含油廢水調試

  該廢水中除了酸堿以外,更多的是一些表面活性劑及各類油脂,導致該廢水的COD較高。該廢水中的油脂類物質主要是金屬構件在切削、碾磨、清洗等過程中添加的各類機械油、除銹劑、切削油、表面活性劑、石蠟等。這類油脂主要以乳化液狀態(tài)存在。在進行后續(xù)處理之前,首先利用油比水輕的原理,在隔油池中將含油廢水中的油脂類物質從水中分離出來。

在均質池內加入少量的稀硫酸(質量分數(shù)控制在5%左右),可實現(xiàn)酸化破乳,然后廢水進入后續(xù)重力斜板式三聯(lián)隔油池,可去除直徑在10~100 μm的浮油,除油率在60%~80%。

  4.3 綜合廢水處理調試

  對預處理后的綜合污水,首先采用化學混凝沉淀法進行處理。以儀器監(jiān)控由定量加藥機投加NaOHCa(OH)2,控制pH 10~11,同時投加混凝劑PAC,會有初級絮凝體氫氧化物和磷酸鈣鹽產生。然后在絮凝池內定量投加助凝劑PAM,緩慢攪拌后可進一步增大絮凝物的體積。產生的沉淀物排至污泥濃縮池進行壓濾。綜合污水經過袋式過濾及UF過濾后,70%廢水采用兩級反滲透系統(tǒng)進行處理,其余30%廢水則采用混凝沉淀法進行化學深度處理。在調試過程中,對兩級RO膜系統(tǒng)進行了一周的連續(xù)檢測,運行狀況如表1所示。


  結果表明,系統(tǒng)經過半年的運行,出水電導率始終維持在25 μS/cm以下,反滲透膜對廢水中殘余重金屬鎳離子具有較好的截留效果,達80%以上。

  5 系統(tǒng)處理效果及討論

  5.1 運行效果

  該工程經過一段時間的調試后,系統(tǒng)運行情況良好,處理效果可靠,出水水質達到了國家《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)二級排放標準,其中總鎳達到《電鍍污染物排放標準》(GB 21900— 2008)2標準,實現(xiàn)了約70%的出水回用目標。

  5.2 投資與運行費用

工程總投資約360萬元,運行費用主要包括:電費、藥費、耗材費、人工費等,運行成本約7.9/m3。

6 結論

  (1)陽極氧化廢水含有一類污染物重金屬鎳及油脂,其廢水成分較為復雜,治理方法難以統(tǒng)一。本工程先采用對含鎳廢水預處理,再與預處理后的酸堿含油廢水混合后進行深度處理,使得含鎳廢水達到很好的處理效果,工藝具有較高的可行性。

  (2)在去除陽極氧化廢水中重金屬鎳的過程中,要加強對廢水預處理時pH的準確控制,使鎳在進入后續(xù)的RO等系統(tǒng)之前能實現(xiàn)較高的去除率,如此才能穩(wěn)定確?;赜盟芭欧懦鏊墟嚨馁|量濃度在0.5 mg/L以下。

  (3)該套廢水處理、中水回收設計方案,可以使廢水回用率達70%以上,廢水排放指標穩(wěn)定達到國家《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)二級排放標準,并使鎳達到《電鍍污染物排放標準》(GB21900—2008)2標準,很好地保護了周邊的生態(tài)環(huán)境,提高了廢水的利用率,響應了國家節(jié)能減排的政策。純水設備,實驗室純水設備無錫純水設備,無錫水處理設備,無錫去離子水設備醫(yī)用GMP純化水設備 半導體超純水設備。